空調(diào)器中的低壓供液管是從毛細(xì)管出口至蒸發(fā)器進(jìn)口這段距離的連接管,。
低壓供液管結(jié)霜的原因有三種:
1、正常的結(jié)霜,??照{(diào)器在開始運(yùn)行時(shí),由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,,毛細(xì)管供液量低于正常值,,使蒸發(fā)壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,。但這種結(jié)霜到融化只是一個(gè)短暫過(guò)程,,一般在壓縮機(jī)運(yùn)行后就開始結(jié)霜,5分鐘內(nèi)整個(gè)結(jié)霜融化過(guò)程全部結(jié)束,,空調(diào)器進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
2、缺氟,??照{(diào)器缺少制冷劑時(shí),低壓供液管會(huì)出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,,這是一種典型的故障現(xiàn)象,。此種現(xiàn)象表現(xiàn)于從空調(diào)器開始運(yùn)轉(zhuǎn),低壓供液管就開始結(jié)霜,,而且當(dāng)壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)10多分鐘后還不消失,。引起缺氟的原因,對(duì)于使用多年的空調(diào)器,,可能是正?,F(xiàn)象,只要添加制冷劑就可以了,。對(duì)于才使用兩三年或剛安裝不久就出現(xiàn)缺氟現(xiàn)象,,則是制冷系統(tǒng)泄漏所致。
3,、制冷系統(tǒng)局部堵塞,。堵塞點(diǎn)一般在過(guò)濾器出口或毛細(xì)管進(jìn)口比較多見。由于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生局部堵塞而產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng),,使節(jié)流后的壓力低于空調(diào)工作的正常值,,引起供液管結(jié)霜,。
缺氟與堵塞都會(huì)使供液管結(jié)霜,,回氣壓力,、運(yùn)轉(zhuǎn)電流、冷凝器的排風(fēng)溫度低于正常值,,二者故障現(xiàn)象非常相似,,在檢修過(guò)程中容易引起誤判。
漏氟與堵塞有三個(gè)區(qū)別:
一是漏氟引起的故障,,在漏點(diǎn)處會(huì)形成相應(yīng)的油跡,,而堵塞引起的故障不存在油跡;二是結(jié)霜的部位不同,,除低壓供液管結(jié)霜外,,漏氟引起的故障,是在毛細(xì)管的后部開始結(jié)霜,,而局部堵塞引起的故障是在堵塞處一般在過(guò)濾器或毛細(xì)管的前段開始出現(xiàn)結(jié)霜,;三是制冷系統(tǒng)堵塞切斷工藝管會(huì)有大量的制冷劑噴出,而制冷系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏后,,則系統(tǒng)內(nèi)的制冷劑相對(duì)減少,,切開工藝管后無(wú)大量制冷劑噴出。因此,,在檢修此類故障時(shí),,應(yīng)對(duì)故障現(xiàn)象全面認(rèn)真分析,作出正確的判斷,。
檢修實(shí)例
例1,、分體式空調(diào)器,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,,但制冷效果差,。
分析與檢修:開機(jī)觀察,壓縮機(jī),、風(fēng)機(jī)均運(yùn)轉(zhuǎn),,但室內(nèi)溫度下降緩慢,檢查發(fā)現(xiàn)低壓供液管結(jié)霜,,回氣壓力,、運(yùn)轉(zhuǎn)電流、冷凝器的排風(fēng)溫度均低于正常值,,從故障現(xiàn)象看是系統(tǒng)泄漏所致,。該空調(diào)器使用不到半年,安裝試機(jī)時(shí)制冷良好,,兩個(gè)月后效果變差,。考慮是新機(jī)不存在銹蝕穿孔的問(wèn)題,,估計(jì)是管路接頭松動(dòng)或密封不嚴(yán)。管路使用的連接頭是一種比較簡(jiǎn)單的安裝方法,,它是將兩個(gè)接頭對(duì)正后,靠螺絲扣逐扣旋緊,,同時(shí)接頭中心的閥門也被相互頂開,,從而使兩部分系統(tǒng)成為通路。經(jīng)仔細(xì)檢查未發(fā)現(xiàn)接頭松動(dòng)現(xiàn)象,,但發(fā)現(xiàn)接頭外有油跡,,分析為接頭的密封膠圈不嚴(yán)所致,,密封膠圈位于接頭內(nèi)閥心的外側(cè),,由于質(zhì)量問(wèn)題受氟利昂的腐蝕而損壞,,導(dǎo)致密封不嚴(yán)而產(chǎn)生制冷劑泄漏,。將連接頭擰松退出,,更換密封膠圈,并補(bǔ)加制冷劑,,試機(jī),,制冷恢復(fù)正常,。
例2,、一拖二單壓縮機(jī)空調(diào)器,,新安裝使用便出現(xiàn)低壓供液管結(jié)霜制冷效果差,。
分析與檢修:?jiǎn)螇嚎s機(jī)一拖二空調(diào)器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是兩臺(tái)室內(nèi)機(jī)共用一臺(tái)壓縮機(jī),,毛細(xì)管節(jié)流后電磁閥先后打開和關(guān)閉,,控制冷量分配,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)單機(jī)或雙機(jī)降溫,。一拖二空調(diào)器管路連接處多,由于新安裝使用就出現(xiàn)制冷效果差故障,,可能是管路接口密封不良造成制冷劑泄漏所致,。
開機(jī)檢查,將系統(tǒng)管路各接頭擦上肥皂水,,發(fā)現(xiàn)室內(nèi)機(jī)A低壓管接口滲漏,室內(nèi)機(jī)B高壓管接口滲漏,。首先關(guān)閉室外機(jī)A組和B組高壓閥,,收回制冷劑,。然后關(guān)閉A組和B組低壓閥,緊固防漏連接螺母,,再打開室外機(jī)A組和B組高壓閥,,觀察接口無(wú)滲漏后,,打開A組和B組低壓閥,,加入制冷劑,,試機(jī),故障排除,。
例3,、分體式一拖二空調(diào)器,,使用一年后出現(xiàn)B組不制冷,。
分析與檢修:該空調(diào)器為雙壓縮機(jī)一拖二,,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:從制冷管路結(jié)構(gòu)可分析為兩臺(tái)一拖二空調(diào)器的組合,。每套制冷系統(tǒng)包括一臺(tái)壓縮機(jī)、一只冷凝器,、一只蒸發(fā)器,、一只四通換向閥,,共用一臺(tái)室外風(fēng)機(jī),。
首先測(cè)試A、B兩個(gè)系統(tǒng)的壓力,,實(shí)測(cè)A組靜壓為9Mpa,、B組靜壓為0Mpa,,懷疑B組無(wú)制冷劑,將B組制冷系統(tǒng)加入制冷劑,,觀察其各接口連接處未見泄漏跡象,。但聽到室內(nèi)蒸發(fā)器處有輕微的“咝咝”聲,說(shuō)明此處泄漏,。仔細(xì)觀察蒸發(fā)器彎頭焊接處有油跡,,用軟布將油跡擦除涂上肥皂水便出現(xiàn)氣泡,,判斷制冷劑從此處漏掉,造成不制冷,。將漏點(diǎn)周圍清洗干凈,用錫焊補(bǔ)焊后充入制冷劑,,故障排除,。
例4,、窗式空調(diào)器,,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,,但不制冷,。
分析與檢修:判斷故障原因是制冷系統(tǒng)泄漏或堵塞,。切斷工藝管,,無(wú)制冷劑放出,,仔細(xì)檢查系統(tǒng)各管路接頭,發(fā)現(xiàn)吸氣管與氣液分離器連接處有油跡,,說(shuō)明此處泄漏,。因漏點(diǎn)隱蔽不易發(fā)現(xiàn),,開始是制冷效果差,,待系統(tǒng)內(nèi)制冷劑基本漏完后不制冷,。
采取焊接新工藝管檢漏。取一段長(zhǎng)50mm,,外徑4mm的細(xì)銅管,一端焊接三通修理閥,,備用。再用氣焊在空調(diào)器吸氣管上開一小洞,,將銅管的另一端斜插入小洞中焊好,,并將原工藝管用銅焊密封,由三通修理閥加入高壓氦氣,,此時(shí)將吸氣管上的油跡擦除,,涂上肥皂水,發(fā)現(xiàn)吸氣管與氣液分離器連接處有氣泡溢出,,然后放掉氦氣,,將漏點(diǎn)補(bǔ)焊后充入1.6Mpa的氦氣,保壓24小時(shí),觀察壓力表數(shù)值不變,,證明漏點(diǎn)補(bǔ)好,。然后放掉氦氣,通過(guò)三通修理用真空泵進(jìn)行抽空,,直至壓力表為-0.1Mpa為止,,再進(jìn)行充劑,加劑時(shí)先連接制冷劑鋼瓶上與三通修理閥,,排除連接管中的空氣后,,再打開制冷劑鋼瓶閥門和三通修理閥,該機(jī)R22額定標(biāo)準(zhǔn)為610g,,加注完畢后在靠近吸氣管端鉗封工藝管,,并在封口外截?cái)啵杆俸阜?,裝機(jī)試驗(yàn),,故障排除。
例5,、壁掛式空調(diào)器,,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但制冷效果差,。
分析與檢修:首先檢查是否有泄漏現(xiàn)象,,經(jīng)檢查管路未見油跡,,檢查中發(fā)現(xiàn)室外機(jī)高壓側(cè)壓力偏高,懷疑毛細(xì)管臟堵,,但經(jīng)檢查毛細(xì)管并不堵塞,,再檢查室內(nèi)外機(jī)組連接管,,剝開保溫層,發(fā)現(xiàn)低壓管到壓縮機(jī)一段結(jié)霜,,但室內(nèi)一側(cè)并無(wú)結(jié)霜,,說(shuō)明室外管路堵塞,,檢查發(fā)現(xiàn)室外管路有一折痕,,但沒(méi)有完全堵死,,引起高壓壓力偏高,,低壓壓力偏低,,制冷效果差。更換低壓管,,并重新灌氟,,故障排除,。
例6,、窗式空調(diào)器,,空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,,但無(wú)冷風(fēng)吹出,。
分析與檢修:通電開機(jī),,當(dāng)空調(diào)器運(yùn)轉(zhuǎn)10多分鐘后,,檢查冷凝器不熱,,蒸發(fā)器不冷,,毛細(xì)管處聽不到氣流聲,過(guò)濾器處出現(xiàn)結(jié)霜,,運(yùn)行電流比正常時(shí)大,,判斷為制冷系統(tǒng)泄漏或堵塞。采取以下方法判斷故障部位,,首先將壓縮機(jī)工藝管切開,放出制冷劑,,然后將過(guò)濾器與毛細(xì)管接口處斷開,,無(wú)大量氣體噴出,,再將過(guò)濾器進(jìn)口處斷開,,此時(shí)有大量氣體噴出,,由此判斷過(guò)濾器堵塞。拆下過(guò)濾器用汽油清洗后再用氦氣吹凈,,并烘干,再按拆卸時(shí)方法用氣焊焊上,,進(jìn)行抽空處理后加制冷劑,,試機(jī),空調(diào)器運(yùn)轉(zhuǎn)制冷正常,,故障排除,。
例7、分體式空調(diào)器,,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,,但制冷不良,,室內(nèi)降溫很慢。
分析與檢修:由于能正常運(yùn)轉(zhuǎn)且制冷,,說(shuō)明電氣部分無(wú)問(wèn)題,。初步判斷故障原因?yàn)橹评鋭┎蛔闼隆=油娫?,啟?dòng)壓縮機(jī),,用鉗形電流表測(cè)得整機(jī)電流為3.8A(正常應(yīng)為6.2A),明顯偏低,,再測(cè)吸氣壓力也過(guò)低,,檢查低壓供液管結(jié)霜,懷疑系統(tǒng)泄漏,,仔細(xì)檢查未見滲漏痕跡,,切開工藝管無(wú)大量制冷劑噴出,所以決定補(bǔ)充制冷劑,。其方法是:開啟壓縮機(jī),,打開加液閥,向系統(tǒng)充入制冷劑,。并在充劑的同時(shí),,監(jiān)測(cè)鉗形表電流值和壓力表度數(shù),當(dāng)電流接近額定值,、壓力計(jì)讀數(shù)為0.5Mpa時(shí),,停止充劑,關(guān)閉加液閥,,試機(jī),,空調(diào)器制冷恢復(fù)正常,故障排除,。
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