空調(diào)器中的低壓供液管是從毛細管出口至蒸發(fā)器進口這段距離的連接管,。
低壓供液管結(jié)霜的原因有三種:
1、正常的結(jié)霜,??照{(diào)器在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,,毛細管供液量低于正常值,,使蒸發(fā)壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,。但這種結(jié)霜到融化只是一個短暫過程,,一般在壓縮機運行后就開始結(jié)霜,,5分鐘內(nèi)整個結(jié)霜融化過程全部結(jié)束,空調(diào)器進入正常運轉(zhuǎn),。
2,、缺氟??照{(diào)器缺少制冷劑時,,低壓供液管會出現(xiàn)結(jié)霜現(xiàn)象,這是一種典型的故障現(xiàn)象,。此種現(xiàn)象表現(xiàn)于從空調(diào)器開始運轉(zhuǎn),,低壓供液管就開始結(jié)霜,而且當壓縮機運轉(zhuǎn)10多分鐘后還不消失,。引起缺氟的原因,,對于使用多年的空調(diào)器,可能是正?,F(xiàn)象,,只要添加制冷劑就可以了,。對于才使用兩三年或剛安裝不久就出現(xiàn)缺氟現(xiàn)象,,則是制冷系統(tǒng)泄漏所致。
3,、制冷系統(tǒng)局部堵塞,。堵塞點一般在過濾器出口或毛細管進口比較多見。由于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生局部堵塞而產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng),,使節(jié)流后的壓力低于空調(diào)工作的正常值,,引起供液管結(jié)霜。
缺氟與堵塞都會使供液管結(jié)霜,,回氣壓力,、運轉(zhuǎn)電流、冷凝器的排風(fēng)溫度低于正常值,,二者故障現(xiàn)象非常相似,,在檢修過程中容易引起誤判。
漏氟與堵塞有三個區(qū)別:
一是漏氟引起的故障,,在漏點處會形成相應(yīng)的油跡,,而堵塞引起的故障不存在油跡;二是結(jié)霜的部位不同,,除低壓供液管結(jié)霜外,,漏氟引起的故障,是在毛細管的后部開始結(jié)霜,,而局部堵塞引起的故障是在堵塞處一般在過濾器或毛細管的前段開始出現(xiàn)結(jié)霜,;三是制冷系統(tǒng)堵塞切斷工藝管會有大量的制冷劑噴出,,而制冷系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏后,則系統(tǒng)內(nèi)的制冷劑相對減少,,切開工藝管后無大量制冷劑噴出,。因此,在檢修此類故障時,,應(yīng)對故障現(xiàn)象全面認真分析,,作出正確的判斷。
檢修實例
例1,、分體式空調(diào)器,,運轉(zhuǎn)正常,但制冷效果差,。
分析與檢修:開機觀察,,壓縮機、風(fēng)機均運轉(zhuǎn),,但室內(nèi)溫度下降緩慢,,檢查發(fā)現(xiàn)低壓供液管結(jié)霜,回氣壓力,、運轉(zhuǎn)電流,、冷凝器的排風(fēng)溫度均低于正常值,從故障現(xiàn)象看是系統(tǒng)泄漏所致,。該空調(diào)器使用不到半年,,安裝試機時制冷良好,兩個月后效果變差,??紤]是新機不存在銹蝕穿孔的問題,估計是管路接頭松動或密封不嚴,。管路使用的連接頭是一種比較簡單的安裝方法,,它是將兩個接頭對正后,靠螺絲扣逐扣旋緊,,同時接頭中心的閥門也被相互頂開,,從而使兩部分系統(tǒng)成為通路。經(jīng)仔細檢查未發(fā)現(xiàn)接頭松動現(xiàn)象,,但發(fā)現(xiàn)接頭外有油跡,,分析為接頭的密封膠圈不嚴所致,密封膠圈位于接頭內(nèi)閥心的外側(cè),,由于質(zhì)量問題受氟利昂的腐蝕而損壞,,導(dǎo)致密封不嚴而產(chǎn)生制冷劑泄漏。將連接頭擰松退出,更換密封膠圈,,并補加制冷劑,,試機,制冷恢復(fù)正常,。
例2,、一拖二單壓縮機空調(diào)器,新安裝使用便出現(xiàn)低壓供液管結(jié)霜制冷效果差,。
分析與檢修:單壓縮機一拖二空調(diào)器的結(jié)構(gòu)特點是兩臺室內(nèi)機共用一臺壓縮機,,毛細管節(jié)流后電磁閥先后打開和關(guān)閉,控制冷量分配,,實現(xiàn)室內(nèi)單機或雙機降溫,。一拖二空調(diào)器管路連接處多,由于新安裝使用就出現(xiàn)制冷效果差故障,,可能是管路接口密封不良造成制冷劑泄漏所致,。
開機檢查,將系統(tǒng)管路各接頭擦上肥皂水,,發(fā)現(xiàn)室內(nèi)機A低壓管接口滲漏,,室內(nèi)機B高壓管接口滲漏。首先關(guān)閉室外機A組和B組高壓閥,,收回制冷劑,。然后關(guān)閉A組和B組低壓閥,緊固防漏連接螺母,,再打開室外機A組和B組高壓閥,,觀察接口無滲漏后,,打開A組和B組低壓閥,,加入制冷劑,試機,,故障排除,。
例3、分體式一拖二空調(diào)器,,使用一年后出現(xiàn)B組不制冷,。
分析與檢修:該空調(diào)器為雙壓縮機一拖二,其結(jié)構(gòu)特點是:從制冷管路結(jié)構(gòu)可分析為兩臺一拖二空調(diào)器的組合,。每套制冷系統(tǒng)包括一臺壓縮機,、一只冷凝器、一只蒸發(fā)器,、一只四通換向閥,,共用一臺室外風(fēng)機。
首先測試A,、B兩個系統(tǒng)的壓力,,實測A組靜壓為9Mpa,、B組靜壓為0Mpa,懷疑B組無制冷劑,,將B組制冷系統(tǒng)加入制冷劑,,觀察其各接口連接處未見泄漏跡象。但聽到室內(nèi)蒸發(fā)器處有輕微的“咝咝”聲,,說明此處泄漏,。仔細觀察蒸發(fā)器彎頭焊接處有油跡,用軟布將油跡擦除涂上肥皂水便出現(xiàn)氣泡,,判斷制冷劑從此處漏掉,,造成不制冷。將漏點周圍清洗干凈,,用錫焊補焊后充入制冷劑,,故障排除。
例4,、窗式空調(diào)器,,運轉(zhuǎn)正常,但不制冷,。
分析與檢修:判斷故障原因是制冷系統(tǒng)泄漏或堵塞,。切斷工藝管,無制冷劑放出,,仔細檢查系統(tǒng)各管路接頭,,發(fā)現(xiàn)吸氣管與氣液分離器連接處有油跡,說明此處泄漏,。因漏點隱蔽不易發(fā)現(xiàn),,開始是制冷效果差,待系統(tǒng)內(nèi)制冷劑基本漏完后不制冷,。
采取焊接新工藝管檢漏,。取一段長50mm,外徑4mm的細銅管,,一端焊接三通修理閥,,備用。再用氣焊在空調(diào)器吸氣管上開一小洞,,將銅管的另一端斜插入小洞中焊好,,并將原工藝管用銅焊密封,由三通修理閥加入高壓氦氣,,此時將吸氣管上的油跡擦除,,涂上肥皂水,發(fā)現(xiàn)吸氣管與氣液分離器連接處有氣泡溢出,然后放掉氦氣,,將漏點補焊后充入1.6Mpa的氦氣,,保壓24小時,觀察壓力表數(shù)值不變,,證明漏點補好,。然后放掉氦氣,通過三通修理用真空泵進行抽空,,直至壓力表為-0.1Mpa為止,,再進行充劑,加劑時先連接制冷劑鋼瓶上與三通修理閥,,排除連接管中的空氣后,,再打開制冷劑鋼瓶閥門和三通修理閥,該機R22額定標準為610g,,加注完畢后在靠近吸氣管端鉗封工藝管,,并在封口外截斷,迅速焊封,,裝機試驗,,故障排除。
例5,、壁掛式空調(diào)器,,機組運轉(zhuǎn)正常,但制冷效果差,。
分析與檢修:首先檢查是否有泄漏現(xiàn)象,,經(jīng)檢查管路未見油跡,檢查中發(fā)現(xiàn)室外機高壓側(cè)壓力偏高,,懷疑毛細管臟堵,,但經(jīng)檢查毛細管并不堵塞,再檢查室內(nèi)外機組連接管,,剝開保溫層,,發(fā)現(xiàn)低壓管到壓縮機一段結(jié)霜,但室內(nèi)一側(cè)并無結(jié)霜,,說明室外管路堵塞,檢查發(fā)現(xiàn)室外管路有一折痕,,但沒有完全堵死,,引起高壓壓力偏高,低壓壓力偏低,,制冷效果差,。更換低壓管,并重新灌氟,故障排除,。
例6,、窗式空調(diào)器,空調(diào)運轉(zhuǎn)正常,,但無冷風(fēng)吹出,。
分析與檢修:通電開機,當空調(diào)器運轉(zhuǎn)10多分鐘后,,檢查冷凝器不熱,,蒸發(fā)器不冷,毛細管處聽不到氣流聲,,過濾器處出現(xiàn)結(jié)霜,,運行電流比正常時大,判斷為制冷系統(tǒng)泄漏或堵塞,。采取以下方法判斷故障部位,,首先將壓縮機工藝管切開,放出制冷劑,,然后將過濾器與毛細管接口處斷開,,無大量氣體噴出,再將過濾器進口處斷開,,此時有大量氣體噴出,,由此判斷過濾器堵塞。拆下過濾器用汽油清洗后再用氦氣吹凈,,并烘干,,再按拆卸時方法用氣焊焊上,進行抽空處理后加制冷劑,,試機,,空調(diào)器運轉(zhuǎn)制冷正常,故障排除,。
例7,、分體式空調(diào)器,運轉(zhuǎn)正常,,但制冷不良,,室內(nèi)降溫很慢。
分析與檢修:由于能正常運轉(zhuǎn)且制冷,,說明電氣部分無問題,。初步判斷故障原因為制冷劑不足所致。接通電源,,啟動壓縮機,,用鉗形電流表測得整機電流為3.8A(正常應(yīng)為6.2A),,明顯偏低,再測吸氣壓力也過低,,檢查低壓供液管結(jié)霜,,懷疑系統(tǒng)泄漏,仔細檢查未見滲漏痕跡,,切開工藝管無大量制冷劑噴出,,所以決定補充制冷劑。其方法是:開啟壓縮機,,打開加液閥,,向系統(tǒng)充入制冷劑。并在充劑的同時,,監(jiān)測鉗形表電流值和壓力表度數(shù),,當電流接近額定值、壓力計讀數(shù)為0.5Mpa時,,停止充劑,,關(guān)閉加液閥,試機,,空調(diào)器制冷恢復(fù)正常,,故障排除。
官方微信
TOP